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解決電爐熱處理中發(fā)生質(zhì)量故障操作技術(shù)技巧
新聞分類:  技術(shù)資訊    瀏覽:1992    日期:2012/04/05    

滲碳淬火齒輪硬度低

    一批在( 日本) Unicase 滴注式氣體滲碳氮化爐中滲箱式爐碳淬火的800 多件齒輪,要求滲碳淬火后表面硬度58 ~63HRC,而抽檢時零件的表面硬度為52 ~56 HRC。這是滲碳問題,還是淬火問題,淬火是加熱問題,還是冷卻問題,一時很難下結(jié)論。

    由于這批齒輪的生產(chǎn)任務(wù)緊急,筆者把已檢測的齒輪取3 件用鐵絲捆綁,在鹽浴爐內(nèi)重新加熱,在油槽中淬火冷卻,約30 ~40 min 后,最后檢測淬火硬度為63 ~65HRC。把這批齒輪重新加熱淬火后,抽檢硬度全部合格。這種快刀斬亂麻的辦法,雖不一定能找出問題的真正原因,但卻解決了生產(chǎn)的燃眉之急。

箱式電阻爐退火硬度不均勻

    我公司生產(chǎn)的葉片泵的泵軸棒料,其材料為38Cr MoAl A。工藝路線為:退火→帶鋸下料→粗車→調(diào)質(zhì)→精車→磨削→氮化。帶鋸下料時,經(jīng)高溫電爐常發(fā)現(xiàn)一根棒料上硬度不均勻、局部硬度偏高,下料效率低,鋸條磨損快,是因裝爐時棒料長或棒料靠前。

    箱式電爐爐口處既沒有加熱電阻絲,熱量損失又大,因此對于一般箱式電阻爐,裝爐時零件應(yīng)距離爐口內(nèi)側(cè)200~300mm,才能保證爐內(nèi)零件加熱溫度均勻。

鑄鐵淬火應(yīng)控制微量合金元素

    鑄鐵導(dǎo)熱性差,淬火冷卻時一般用油冷,鑄鐵的基體與鋼相同,也是由珠光體和鐵素體組成。鑄鐵含碳量高,含碳量增加雖然能夠增加淬透性,但畢竟增幅不大,提高鑄鐵件的淬透性就靠鑄鐵中微量合金元素的作用,控制好合金元素含量,才能保證熱處理淬火質(zhì)量。

    有一批14 mm ×240mm 的40Cr 棒料經(jīng)調(diào)質(zhì)處理后,過了約一周時間( 使用時) 才被發(fā)現(xiàn)幾乎全部開裂,裂紋形狀為縱向單裂紋,多數(shù)裂紋裂透棒料的兩端面。箱式爐據(jù)此判斷裂紋為淬火裂紋,而當(dāng)班的操作人員卻不認帳,查作業(yè)記錄只能查到該批棒料為二班淬火、三班回火,而零件材料、淬火溫度和冷卻介質(zhì)等工藝參數(shù)都沒有記錄。

    筆者取一根棒料與45 鋼接頭一同在鹽浴爐中加熱,然后在鹽水中淬火冷卻,冷卻后約20 ~30 min ,該棒料開裂,并且裂紋形狀與上述裂紋形狀相同。在事實面前,操作人員才承認是誤將該批棒料當(dāng)成45 鋼進行了淬火。

     熱處理工藝過程多數(shù)是周期作業(yè),是一項集體操作熱處理工藝加工存在著工作界限不明確,如一批零件淬火可能由兩個班次完成,淬火和回火常常由兩個班次完成等,加之作業(yè)人員素質(zhì)參差不齊,管理措施不夠完善,生產(chǎn)過程中經(jīng)常會出現(xiàn)質(zhì)量問題,而出現(xiàn)問題后查找原因,不僅費時、費力,有時甚至找不出真正的原因管式爐,下面筆者把多年來在生產(chǎn)現(xiàn)場中解決問題的一些思路和方法進行了歸納。

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