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提高低合金鋼中的鋼水質(zhì)量技術方案
新聞分類:  技術資訊    瀏覽:2382    日期:2011/11/09    

    連鑄鋼水質(zhì)量對連鑄出產(chǎn)順行和鑄坯質(zhì)量以及鋼材的使用機能等有著重要影響。采取這種分步調(diào)整的方法是為了加快LF精煉時的成渣速度,縮短精煉時間,以知足連鑄出產(chǎn)節(jié)奏的需求。


    在鋼包渣成分控制基礎上,精煉結(jié)束后的軟吹氬時間對鋼中T(O)有重要的影響,隨軟吹氬時間的延長,鋼中T(O)降低。 20世紀90年代日本通過采用出鋼后真空吸渣、LF造渣精煉和RH真空處理等精煉工藝技術,出產(chǎn)出了[S]和T[O]均≤10×10-6的極低硫、低氧低合金鋼,使鋼水質(zhì)量得到了大幅度進步。


    攀鋼雖擁有較為完善的精煉裝備前提,但因鋼水運輸間隔以及吊車功課能力等方面的限制,爐機節(jié)奏匹配難題,致使LF爐精煉時間較短,僅起到調(diào)溫的作用,LF精煉功能未能充分施展,精煉過程的脫硫能力較低,夾雜去除能力弱,精煉過程增[N]較大,鋼中[S]、[N]、T[O]等與高端產(chǎn)品需求尚存在一定差距。


    采用的出產(chǎn)工藝流程為鐵水預處理-轉(zhuǎn)爐冶煉-LF精煉-鈣處理-連鑄。軟吹氬大于6min后,降低趨勢減緩,出產(chǎn)中應確保6min以上的軟吹氬時間。


    改變精煉渣加入方式,在出鋼過程加入精煉渣,可確保對脫氧鋼液的良好籠蓋,出鋼過程的增氮量減少約5×10-6,并有利于縮短精煉時間;進步精煉渣的發(fā)泡能力。

    使精煉過程增氮量減少約5×10-6。試驗工藝采用出鋼過程加入6~10kg/t的高堿度精煉渣(65%~75%的CaO,10%~20%CaF2)、出鋼后加入2kg/t的調(diào)渣劑。

    LF工序再次加入2~3kg/t的高堿度精煉渣,并補加0.3~0.6kg/t鋁丸的分步調(diào)整方法,對鋼包渣的組成和氧化性進行控制;同時將精煉后的軟吹氫時間延長至6min以上。要求鋼中[S]<0.010%甚至0.005%,T[O]<0.002%甚至0.001%。


    利用試驗工藝將鋼包渣CaO/Al2O3控制在1.2~1.6,渣中(FeO)≤1.5%,爐渣光學堿度Λ≥0.73時,精煉過程脫硫率進步至46.2%,T(O)降低率進步至39.2%,成品[S]均勻0.007%,T(O)均勻14.69×10-6,且非金屬夾雜物多為A、D類,B類少見、無C類,夾雜級別多為0.5級。

    高質(zhì)量的低合金鋼如管線鋼、容器鋼、耐酸鋼、一級汽車面板等鋼種對鋼中[S]或T[O]提出了嚴格的要求。 因鐵水預處理脫硫能力不足,管式電爐、箱式電爐后缺乏有效地控硫技術措施,因而鋼中硫高而改鋼的爐數(shù)較多。

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